銅蝸輪是平地機核心零部件——蝸輪箱的重要零部件,負責將動力傳遞至工作裝置,使之進行回轉運動。在這工作(zuò)過程中,銅蝸輪會受(shòu)到衝擊負荷(hé),容易發生斷裂(liè)事故。
銅蝸輪的產品品質,直接影響整機性能。目前市場反饋主要(yào)為(wéi)銅蝸輪開裂(liè),平均故(gù)障(zhàng)時間約為250h,其中46%為100h以內的早期故障,市場外反饋率為1.94%。銅蝸輪結構(gòu)形(xíng)式為銅鐵合鑄,外層為銅內層為鐵,通過鑄造(zào)將兩種材料連(lián)接在(zài)一起(如圖1)。
1銅蝸輪斷裂原因分析
經采用目測及電子顯微鏡等手段,對銅(tóng)蝸輪斷麵進行了分析(xī)研究(如圖2~圖4)。
對上列(liè)4張圖片作進一步分析,可以得出以(yǐ)下結論(lùn):
(1)銅蝸(wō)輪鑄造工(gōng)藝不合理,鑄(zhù)造品質控製薄弱;
(2)鑄造應力大,應力釋放造成了從鑄造缺陷處斷裂。
2方案製定及實施效果(guǒ)
針對鑄造工藝不合理與鑄造品質控製薄弱的問題,采取改進鑄(zhù)造工藝,控製(zhì)鑄造品(pǐn)質的方案;針對鑄造應力(lì)大,應(yīng)力(lì)釋放(fàng)造成(chéng)從鑄造缺陷處斷裂,采取熱處理去(qù)應力及更改結構形式兩種方案。
2.1改進鑄造工藝、控製鑄造品質
改進鑄造工藝,對比不同鑄造(zào)工藝的鑄造品質與應力狀況,降(jiàng)低鑄造雜(zá)質並改善銅鑄件的晶(jīng)粒度。最終選擇鐵芯鑄造,加工好後,在(zài)鐵芯澆鑄銅時,采用離心(xīn)鑄造的方法。控製鑄(zhù)造品質,要求鑄造廠家(jiā)每爐鑄件須提供規定形狀(zhuàng)的試樣一件及檢驗報(bào)告(gào)一份,並要求質檢部門按規定頻次抽檢(圖6、圖7)。
3.2研(yán)究熱(rè)處理去(qù)應力的可行性
根據金屬材質(zhì)製定固溶高溫時效與固溶中溫時(shí)效(xiào)兩種(zhǒng)熱處理方法,並跟(gēn)蹤試驗(yàn)兩種方案。
(1)固溶高溫時效。加熱820~850℃,保溫3h,水冷,600℃退(tuì)火。
(2)固溶中(zhōng)溫時效。加熱820~850℃,保溫3h,水冷,500℃退火。
經過熱(rè)處理的銅蝸輪(lún),在晶粒度方(fāng)麵均有(yǒu)提升,但通過破(pò)壞(huài)性試驗(yàn),發現銅(tóng)蝸輪仍有開裂的現象(xiàng),可見熱處理能起到一定的(de)效果,但尚不能完全滿足目標的要(yào)求。
3.3研究更改結(jié)構形式以減少應力的可行(háng)性
原銅蝸輪結構為銅鐵合鑄。在鑄造過程中,因銅與鐵的收縮率不一(yī)致,造成鑄造應力大。為減少應(yīng)力,研究更改(gǎi)結構形式為鑲(xiāng)嵌裝配式。將銅與鐵分別鑄造加工(gōng),通過配合與螺釘連接。經(jīng)破壞性試驗,發現銅蝸輪開裂的比(bǐ)率有明顯下(xià)降。
3.4效果驗證
通過無損檢測及溫(wēn)度急劇變(biàn)化的破壞(huài)性試驗,確定(dìng)改進效果(guǒ),改進後的銅蝸輪自2010年後無品質問題反饋。
4結束語
通過改進鑄造工藝、控製鑄造品質、熱處理去應力與結構形式的改(gǎi)變,可(kě)以有效地改進銅(tóng)蝸輪斷裂的品質問題。