工藝改進的蝸輪箱
改進後工藝方案的確(què)定蝸輪箱問題經(jīng)反複探索試驗,我們認為采用整箱漏模(mó)壓板工藝(yì)方案(àn),即分型(xíng)麵由大、小齒圈中間移到了大齒圈(quān)的上麵(miàn),大齒圈做為(wéi)小齒圈的漏模導板,然後再做一個大齒圈的漏模(mó)導板,使大、小齒圈的型腔(qiāng)成為一個整體在一箱(下箱)內,雙麵模(mó)板工裝如所(suǒ)示(shì)。
蝸輪箱操作過程為:上型板同上箱一同(tóng)與下箱分開,上(shàng)模板從上箱中起出,起下箱模型(xíng)時,首(shǒu)先起內(nèi)模,這時外模作為內模導板,控製內模齒形,然後起外模,由下模板(導板)控製外模(mó)齒(chǐ)形,最後起出下(xià)模板,合箱,脫箱(xiāng),埋箱。很巧妙地解決了蝸輪箱問題,同時由於壓頭增高,使澆不足問題也得到了很好的解決(jué)。
改進後的工裝(zhuāng)簡齒形尺寸超(chāo)差問題經多次試驗,我們采用了尺寸負數,即在不影響齒輪正常工作的前提下,將齒形的尺寸(cùn)減少一定(dìng)數值,把由於球鐵凝(níng)固過程中的石墨化膨脹力(脹型力)造成的鑄件尺寸增大的數值在工裝設計時加上相應的負值,如齒厚(hòu)原來尺寸為45mm,現在3.8mm.使生產出來的鑄(zhù)件齒形尺寸不超差,而且不經返修即可(kě)使用(yòng),齧(niè)合效果很好。
在型砂方麵我(wǒ)們嚴格控製此(cǐ)類鑄件的麵砂。一方麵控製粒度,原(yuán)砂粒度由(yóu)原來的70/140目改為(wéi)140/200目。另一方麵控製其性能,如強度、水份等。同時造型操作時保證型腔的硬度值(zhí)在70度以上,使齒麵的粗(cū)糙度有了很大改觀。
工裝(zhuāng)設計及製造注意的問題上、下(xià)模與導板的間隙上、下模(mó)與導板之間是有間隙(xì)的(俗稱滑動配合),而且,間隙值均為(wéi)0.1mm左右,在模具製造時應特別注意(yì),如果間隙值小,則起模(mó)困難,間隙值過大,起模也困難,且工裝也(yě)易損壞。上(shàng)、下模之間的同心度是靠(kào)定位環來保證的(de)。起模(mó)斜度上、下模齒部盡管用導板漏模方式起模,不需要常規起模斜度。但為了防止製造(zào)時產生倒撥模斜度,我們確定的起模斜度為05度,實際操作效果(guǒ)很好。
蝸輪箱改進後效果工(gōng)藝、工裝改進後,經(jīng)驗證,很快投入了正式生(shēng)產,結果由於錯箱而(ér)造成(chéng)的廢品為零;澆不足而產生的廢品為1以下,由於掉砂產生的廢品也有明顯下降,總的(de)廢品率僅(jǐn)為24,而且成品不需返(fǎn)修研配工序,使用效果很好。蝸輪箱通過改進,我們對手(shǒu)工潮模(mó)砂型(xíng)鑄造齒輪(鑄齒)的生產工藝有了一定的經驗和數據,為今後類似(sì)鑄件的生產奠定了基礎。若年生產量按(àn)3000件計算(suàn),直(zhí)接經濟效益約28萬元。
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